OPTIMALISASI DESAIN DAN POSISI JIG WELDING GUNA MENGURANGI SPATTER PADA PRODUKSI HALF OUTER COMP MENGGUNAKAN METODE DMAIC

Zulkani Sinaga, Achmad Muhazir, Muhamad Ilham Fuadi

Abstract


ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada salah satu produsen spare part otomotif PT. XYZ memiliki permasalahan dan menjadi perhatian serius pada bagian pengelasan adanya produk cacat yang dapat menurunkan nilai dan kualitas produk sehingga banyak produk yang ditolak oleh konsumen karena tidak sesuai dengan standar, dimana banyak terdapat kotoran las (Spatter) yang menmpel pada Joint Exhaust produk Half Outer Comp merupakan bagian komponen dari knalpot sehingga mengurangi produktifitas produksi pada bagian inspeksi akhir, permasalahan di atas dianggap perlu dilakukan penelitian untuk mencari penyebab hal tersebut. Beberapa langkah dilakukan guna memperbaiki cacat yang ada yaitu langkah awal dilakukan observasi dan wawancara ke bagian produksi, metode yang digunakan untuk pengolahan data hasil observasi menggunakan metode DMAIC (Define, Measure, Analisys, Improve, Control), kemudian dilakukan optimalisasi dan modifikasi Jig Welding dengan mendesain ulang menggunakan perangkat software Solidwork versi 2018, kemudian mengubah posisi Jig sebelumnya vertikal menjadi horizontal agar supaya pada saat pengelasan Spatter tidak langsung jatuh ke Joint Exhaust dan memberikan penahan tambahan pada Jig guna mengurangi jumlah Spatter menempel pada Half Outer Comp. Pada penelitian ini diperoleh hasil dimana jumlah Spatter yang menempel pada Joint Exhaust sangat berkurang dan memperoleh hasil produk yang lebih baik sehingga meningkatkan produktivitas pada bagian inspeksi akhir sebelumnya 58,33% menjadi sebesar 83.33%.

 

Kata Kunci :  Optimalisasi, Spatter, DMAIC, Desain, Solidwork 2018

 

ABSTRACT

This research was conducted at one of the automotive spare part manufacturers PT. XYZ has a problem and is a serious concern on the welding part of the presence of defective products that can reduce the value and quality of the product so that many products are rejected by consumers because it does not comply with standards, where there is a lot of welding dirt (Spatter) which attaches to the Joint Exhaust Half Outer Comp product is a component of the muffler so as to reduce production productivity at the final inspection, the above problems are considered necessary to do research to find the cause of it. Several steps were taken to correct existing defects, namely the initial steps carried out observation and interviews to the production department, the method used for processing the observation data using the DMAIC method (Define, Measure, Analysis, Improve, Control), then optimization and modification of Jig Welding with redesign using the 2018 Solidwork software tool, then changing the position of the previous vertical jig to horizontal so that when welding Spatter does not directly fall into the Joint Exhaust and provide additional support to the Jig to reduce the number of Spatter attached to the Half Outer Comp. In this study the results obtained where the number of Spatter attached to the Joint Exhaust is greatly reduced and obtain better product results thereby increasing productivity in the previous final inspection section of 58.33% to 83.33%.

 

Keywords : Optimization, Spatter, DMAIC, Design, Solidwork 2018


Full Text:

PDF

References


Ariani, (2014). Pengendalian Kualitas Statistik (Pendekatan Kuantitatif dalam Manajemen Kualitas). Jakarta: Andi.

Assauri, Sofjan. (2008). Manajemen Produksi dan Operasi, Edisi Revisi. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Ayudya Mahendaringraty., I Gede Asta Wido Herawan. (2017). Implementasi Dmaic Sixsigma Dalam Meningkatkan Layanan Puskesmas X di Kota Malang. Jurnal Rekayasa Sistem Industri. Volume 3. Program Studi Teknik Elektro. Universitas Ganjayana. Malang., Program Studi Teknik Industri. Universitas Putera Batam. Batam

Gaspersz, Vincent, (2007). Lean Six Sigma for Manufacturing and Service Industries, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Hanky Fransiscus., Cynthia Prithadevi Juworo., Isabelle Sarah Astari. (2014). Implementasi Metode Six Sigma DMAIC Untuk Mengurangi Paint Bucket Cacat di PT X. Jurnal Rekayasa Sistem Industri. Volume 3 no. 2. Fakultas Teknologi Industri. Jurusan Teknik Industri. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.

Heizer, Jay dan Barry Render. (2009). Manajemen Operasi Buku 1 Edisi 9. Jakarta : Salemba 4.

Nugroho, Amien. (2009). Ensilkopedia Otomotif. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Siswanto, M. H., Sugiyanto, D., & Nofendri, Y. (2017). PENGARUH LINE STOP TERHADAP LINE MENGGUNAKAN METODE KANBAN DI PT AKASHI WAHANA INDONESIA. Teknik dan Ilmu Komputer, 6(23).

Siswanto. 2011. Konsep Dasar Teknik Las (Teori dan Praktik). Jakarta : P.T. Prestasi Pustakarya.

Tampubolon, Manahan P. (2014). Manajemen Operasi & Rantai Pemasok (Operation and Supply-chain Management). (edisi pertama). Jakarta: Mitra Wacana Media

Tannady, Hendy. (2015). Pengendalian Kualitas. Yogyakarta : Graha Ilmu.




DOI: https://doi.org/10.52447/jktm.v4i2.1776

Refbacks

  • There are currently no refbacks.